记徐工集团首届董事长质量奖•质量贡献奖获得者 沈晨

2016-11-09 | 发布者:王小杰 | 来自工程机械在线

  每天喷涂工件面积180多平米、每周刮涂腻子3000多次、每月防护螺纹孔12万余个,本着“力求完美、精益求精”的工作理念,他严格把控自己经手的每一道工序,从未有过一丝懈怠,涂装零部件下线单台缺陷数始终控制在0.2以下。他就是涂装厂中挖零部件一工段工段长,沈晨。

 


 


  站位客户视角,敬业专注


  2009年进入徐工挖机的沈晨,亲身经历了企业发展的艰辛不易,深知产品品质的重要意义。2010年初,市场反馈一批210转台D型管边、角、棱漆膜比较薄,对市场造成了一定的影响。得知这一情况后,沈晨及时联系相关人员,结合现场作业和生产工艺进行分析,发现存在过打磨现象,转序后直接喷涂面漆,漆膜厚度没有达标。他连续做了一个月喷涂试验,总结出“先预喷涂底漆,再喷涂面漆”的经验,将漆膜厚度控制在了一个近乎完美的范围。


  为了将这一标准快速推广,他联合工艺人员更新了相应的工艺标准,并对一线操作人员进行专项培训。为了杜绝这一问题再次出现在质量通报的“黑名单”上,他定时定点检查流水线产品作业质量,成品下线后及时与检验员沟通。在他严格管理下,他的团队从未出现过任何重大质量问题。


  崇尚工匠精神,追求卓越


  沈晨是个爱钻研的人,没事儿就爱研究生产线。他发现在零部件生产线,生产设备和生产节拍已经达到最大的生产能力,虽然工装上的工件悬挂满额,但相对先进的设备来说,却存在着空间浪费。“怎么才能充分运用这些空间呢?能否把自行葫芦的工装加长?”这个想法差点连他自己都给否定掉,但他还是大胆地向工艺人员提出设想。通过和工艺人员现场测量后发现,加长工装长度的想法有望实现,他喜出望外。


  有了初步的测量,沈晨和工艺人员对现场自行葫芦工装进行了整体改制,看着改制后的工装顺利运行,他心里乐开了花。优化细节、再接再厉,他坚持观察,记录数据,规划工装长度和限位槽高度,几次给出改进建议,不断和技术人员协商,共同完成工装设计方案。别人问:“为什么对一个想法这么坚持?”他笑答道:“说到底都是为了自己的工作能质量高、效率高消耗低,省时省力才能节约成本,创造更大价值。”


  沈晨平时低调踏实,用专业的经验技能和对质量严谨的态度,带领着员工挥洒青春的汗水。他参与涂装现场工艺改进,协助工艺人员修订作业标准文件,并自主推进质量管理项目,实现了结构件涂装缺陷减少33%的目标,全年为公司节约生产成本230余万元。每天下班,他总是最后一个离开车间,挨个工位检查各类开关、阀门的关闭情况,“我是工段长,就要担任家长的角色,确保员工安全生产、设备正常运转、产品质量过硬。”


  (本文来自徐工)

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